一、氨氮超標導致的TN超標
氨氮不達標,TN也很難達標,氨氮超標的情況有以下幾種,基本上包括了常見的氨氮超標的問題!
1、有機物導致的氨氮超標
大量碳源進入A池,反硝化利用不了,進入曝氣池,因為底物充足,異養菌有氧代謝,大量消耗氧氣和微量元素,因為硝化是自養菌,代謝能力差,氧氣被爭奪,形成不了優勢菌種,所以硝化反應受限制,氨氮升高。
解決辦法:
1)立即停止進水進行悶爆、內外回流連續開啟
2)停止壓泥保證污泥濃度
3)如果有機物已經引起非絲狀菌膨脹可以投加PAC來增加污泥絮性、投加消泡劑來沖擊泡沫
2、內回流導致的氨氮超標
內回流導致的氨氮超標也可以歸到有機物沖擊中,因為沒有硝化液的回流,導致A池中只有少量外回流攜帶的硝態氮,總體成厭氧環境,碳源只會水解酸化而不會完全代謝成二氧化碳逸出。所以大量有機物進入曝氣池,導致了氨氮的升高。
解決辦法:
內回流的問題很好發現,可以通過數據及趨勢來判斷是否是內回流導致的問題:初期O池出口硝態氮升高,A池硝態氮降低直至0,PH降低等,所以解決辦法分三種情況:
1)及時發現問題,檢修內回流泵就可以了
2)內回流已經導致氨氮升高,檢修內回流泵,停止或者減少進水進行悶爆
3)硝化系統已經崩潰,停止進水悶爆,如果有條件、情況比較緊迫可以投加相似脫氮系統的生化污泥,加快系統恢復。
3、PH過低導致的氨氮超標
PH降低導致的氨氮超標,實際中發生的概率比較低,因為PH的連續下降是一個過程,一般運營人員在沒找到問題的時候就開始加堿去調節PH了
解決辦法:
1)PH過低這種問題其實很簡單,就是發現PH連續下降就要開始投加堿來維持PH,然后再通過分析去查找原因。
2)如果PH過低已經導致了系統的崩潰,目前筆者接觸過PH在5.8~6的時候,硝化系統還沒有崩潰的情況,但是及時將PH補充上來,首先要把系統的PH補充上來,然后悶爆或者投加同類型的污泥。
4、DO過低導致的氨氮超標
曝氣的作用是充氧和攪拌,曝氣頭的堵塞造成兩種都受到影響,而硝化反應是有氧代謝,需要保證曝氣池溶氧適宜的環境下才能正常進行,而DO過低則會導致硝化受阻,氨氮超標。
解決辦法:
1)更換曝氣頭,如果硬度低操作問題導致的堵塞可以考慮這種方法
2)改造成大孔曝氣器(氧利用率過低,風機余量大和不差錢的企業可以考慮)或者射流曝氣器(只能用監測池出水來進行充當動力流體,尤其是硬度高的污水,切記!)
5、泥齡導致的氨氮超標
壓泥過多和污泥回流過少都會導致污泥的泥齡降低,因為都有世代期,SRT低于世代期,會導致該無法在系統中聚集,形成不了優勢菌種,所以對應的代謝物無法去除。一般泥齡是世代期的3-4倍。
解決辦法:
1)減少進水或者悶爆
2)投加同類型污泥(一般情況下1,2一塊用效果更好)
3)如果是污泥回流不均衡導致的問題,把問題系列的減少進水或者悶爆、保證正常系列運行的情況下將部分污泥回流到問題系列
6、氨氮沖擊導致的氨氮超標
氨氮沖擊目前還沒有明確的解釋,筆者分析氨氮沖擊是因為水中游離氨(FA)過高導致的,雖然FA(游離氨)對AOB(氨氧化/亞硝酸)影響比較弱,但是當FA(游離氨)濃度在10~150mg/L時就開始對AOB(氨氧化/亞硝酸)產生抑制作用,而游離氨(FA)對NOB(亞硝酸鹽氧化/硝酸菌)影響更敏感,游離氨(FA)在0.1~60mg/L時對NOB(亞硝酸鹽氧化/硝酸菌)就起到的抑制作用,眾所周知,硝化反應是亞硝酸菌和硝酸菌共同完成的,對亞硝酸菌的抑制直接就可以導致硝化系統的崩潰。
解決辦法:
保證PH的情況下,下面三種方法同時進行效果更好更快
1)降低系統內氨氮濃度
2)投加同類型污泥
3)悶爆
7、溫度過低導致的氨氮超標
對溫度的要求比人類低,但是也是有底線的,尤其是自養型的硝化,工業污水這種情況比較少,因為工業生產產生的廢水溫度不會因為環境溫度的變化波動很大,但是生活污水水溫基本上是受環境溫度來控制的,冬季進水溫度很低,尤其是晝夜溫差大,往往低于代謝需要的溫度,使得休眠,硝化系統異常。
解決辦法:
1)設計階段把池體做成地埋式的(小型的污水處理比較適合)
2)提前提高污泥濃度
3)進水加熱,如果有勻質調節池,可以在池內加熱,這樣波動比較小,如果是直接進水可以用電加熱或者蒸汽換熱或混合來提高水溫,這個需要比較的溫控來控制進水溫度的波動。
4)曝氣加熱,比較小眾,目前還沒遇到過,其實空氣壓縮鼓風時溫度已經升高了,如果曝氣管可以承受,可以考慮加熱壓縮空氣來提高生化池溫度。
8、工藝選型問題
筆者遇到過很多朋友來咨詢氨氮問題,但是根源往往是工藝選型問題,脫氮選用的工藝是單純的曝氣池、接觸氧化、SBR等等這些工藝,其實,在保證HRT(水力停留時間)和SRT(泥齡)足夠長的情況下,這些工藝是可以脫氨氮的,但是,實際中不經濟,也達不到!
解決辦法:
1)延長HRT和SRT,例如改造成MBR提高泥齡等等
2)前面增加反硝化池
二、缺少碳源導致TN超標
在硝化反硝化過程中,去除TN要求的CN比理論為2.86,但是實際運行中CN(COD:TN)比一般控制在4~6,缺少碳源,是我目前遇到很多朋友TN不達標的多的原因之一!
解決辦法:按CN比4~6,投加碳源
三、內回流r太小導致TN超標
AO工藝的全稱是倒置硝化反硝化工藝,AO工藝的脫氮效率和內回流比成正比!根據脫氮效率公式,內回流比r越大脫氮效率越高,有些污水處理內回流泵部分損壞或者選型太小,會導致脫氮效率低!
解決辦法:提高內回流比r在200~400%
四、反硝化池環境破壞導致TN超標
這種情況的出現的標志是,反硝化池DO大于0.5,破壞了缺氧環境,使兼性異養菌優先利用氧氣來代謝,硝態氮無法脫除,整體導致TN的升高,反硝化池缺氧環境破壞,后面往往帶來的可能是氨氮的超標,原因是硝化無法形成優勢菌種,不過曝氣池足夠大,還是沒有問題的!
解決辦法:
1)內回流過大,導致攜帶DO過多的,調小內回流比或者關小內回流處曝氣。
2)其他問題導致的DO高,例如進水與水面相隔過高,導致跌落充氧,要減少高度差等。
五、進水含n雜環有機氮導致TN超標
有些含氮有機物,普通的生化無法破環,導致無法脫除,這種情況比較少見,主要是某一類廢水上,這種情況下主要是工藝選型問題,沒有考慮有機氮氨化(有機氮轉化成氨氮)的過程。
解決辦法:
1)增加水解酸化的預處理
2)水解酸化無法破環的,增加高級氧化預處理
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